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企校聯(lián)合“會診”高能耗——錦西石化引“外腦”促能耗管理水平提升紀實

發(fā)布時間: 2016-07-01 14:46:00 |來源: 中國石油報 | |責任編輯: 君君

 

4月15日,記者從錦西石化公司了解到,這個公司一季度綜合能耗為69.26千克標油/噸,比2013年一季度下降4.75千克標油/噸,與2012年同期相比,下降8.42千克標油/噸。能耗的持續(xù)走低得益于管理水平的不斷提高。

錦西石化堅持向管理要效益,以開展全廠能量系統(tǒng)優(yōu)化工作為主線,通過聘請節(jié)能專業(yè)團隊,制定能耗優(yōu)化方案,科學實施節(jié)能項目,實現(xiàn)挖潛增效。

巧借“外腦” 企校聯(lián)合

落后的企業(yè),往往歸因于落后的管理。為提升管理水平,優(yōu)化裝置能耗,實現(xiàn)挖潛增效,錦西石化把目光投向企業(yè)外的科研專家,掛專家號,邀“醫(yī)”上門。

2012年9月21日,錦西石化邀請華南理工大學的教授為員工講解煉油過程能量優(yōu)化系統(tǒng)方法和實踐,重點介紹煉油過程能量優(yōu)化系統(tǒng)五步法。與煉油生產(chǎn)環(huán)環(huán)相扣的講解,讓員工大開眼界,深受啟發(fā)。

對于公司管理層來說,更多思考的是,利用什么方法,通過怎樣的途徑,可以揭開高能耗背后隱藏的真相,這既是提升管理的前提,也是制定方案的基礎(chǔ)。

講座中的數(shù)據(jù)分析,給錦西石化人帶來“靈感”——在保持所煉原油種類不變、總體流程不變的情況下,僅管理好現(xiàn)有的“家底兒”,就能挖掘出巨大的效益。

“優(yōu)化工作是系統(tǒng)性工程,整體優(yōu)化工程投資回報率可觀,優(yōu)化潛力很大,通過優(yōu)化獲得效益是企業(yè)挖潛增效的手段之一,是不可或缺的效益增長點?!惫究偨?jīng)理呂文軍說。

一堂講座的啟發(fā)變成務(wù)實的合作。隨后的幾個月里,企業(yè)和高校簽訂合同,由高校的專家和相關(guān)科研人員組成優(yōu)化團隊,走進30多個裝置采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù),并帶回實驗室進行模擬仿真。

五大癥結(jié) 一個對策

高校專家走進企業(yè)將理論應(yīng)用于實踐,企業(yè)員工從實踐中走進校園進一步學習理論。錦西石化與科研院校在合作上實現(xiàn)了雙贏,這也大大加快了能量優(yōu)化研究調(diào)查確定方案的步伐。

2013年3月,經(jīng)過幾個月的數(shù)據(jù)分析和實驗室模擬仿真,能量優(yōu)化團隊找出了隱藏在高能耗背后的五大癥結(jié)——裝置熱進料、出料和熱聯(lián)合不夠,低溫余熱回收和利用不足,部分裝置用能欠佳,蒸汽系統(tǒng)不完善和物料效益低。

五大癥結(jié),一個對策。一本厚厚的《錦西石化煉油過程能量系統(tǒng)集成優(yōu)化研究》凝結(jié)著專業(yè)節(jié)能優(yōu)化團隊和企業(yè)技術(shù)人員近半年的研究成果,為企業(yè)優(yōu)化能耗開出了“處方”——對全公司30套裝置和系統(tǒng)以及熱電廠、生活區(qū)的能量進行建模集成與優(yōu)化研究。

錦西石化全廠能量系統(tǒng)優(yōu)化工作與裝置檢修改造相結(jié)合,2013年9月裝置大檢修期間,先后實施了加熱爐節(jié)能技術(shù)改造、南蒸餾、焦化換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等部分能量優(yōu)化項目。

檢修開車后,生產(chǎn)運行處組織好新工藝及設(shè)備的開車,優(yōu)化運行參數(shù),并組織焦化裝置、MTBE、北蒸餾、催化二套、全廠加熱爐等進行標定,查找問題與不足,使節(jié)能項目達到設(shè)計要求。

為進一步完善計量設(shè)施,提高計量準確度,錦西石化利用裝置檢修契機,更新145塊流量表,物料、能源計量設(shè)施進一步完善,對蒸汽表、瓦斯表普查校準,加強原油計量管理,規(guī)范原油交接、采樣分析、差量處理等流程,將原油儲運損失降至最低。

降耗增效 立竿見影

能量優(yōu)化作為一個系統(tǒng)工程,并非一次檢修就能完成全部優(yōu)化項目。錦西石化組織相關(guān)部門及車間,對每個裝置優(yōu)化方案的可行性進行論證,優(yōu)選一些技術(shù)可靠、節(jié)能效果明顯的項目,首先在大檢修中組織實施。

檢修完成順利開車后,2013年12月,南蒸餾、北蒸餾、焦化裝置通過實施換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化,換熱終溫分別提高11攝氏度和30攝氏度。北蒸餾裝置通過完成換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化,終溫提高8攝氏度。

今年一季度統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,綜合能耗持續(xù)降低,優(yōu)化工作效果明顯。其中,重催、氣體分餾、汽油加氫等8套煉油裝置和連續(xù)重整、煅燒焦、芳烴抽提3套化工裝置與去年同期相比,能耗下降較大。

此外,錦西石化加強優(yōu)化后的操作維護工作。生產(chǎn)運行處巡查人員利用便攜式煙氣分析儀,逐臺加熱爐進行監(jiān)測,對查出問題的,要求責任單位及時整改。利用MES實時掌握加熱爐運行狀況,編寫周報、月報通報加熱爐運行情況,組織各單位對加熱爐進行標定,使改造后的加熱爐達到設(shè)計要求。目前,全廠27臺加熱爐中有22臺熱效率達到90%以上,16臺加熱爐排煙溫度達到140攝氏度,加熱爐整體運行水平提高,進而使天然氣入廠量較去年同期減少508萬標準立方米,節(jié)約資金1400萬元。

“如果按照這個效果來看,僅天然氣降耗每年就能帶來5000多萬元的效益。”生產(chǎn)運行處能源管理科技術(shù)負責人張家龍說,“能量系統(tǒng)優(yōu)化項目全部實施后,一年可為企業(yè)創(chuàng)效1.6億元?!?/p>

短評:

節(jié)能降耗,是我國的一項重要國策,是穩(wěn)增長、保全局的重要手段。煉油企業(yè)作為能源消耗大戶,有責任肩負起節(jié)能降耗的重任。

近年來,一些煉油企業(yè)把更多的精力放在要投資、上規(guī)模、狠抓煉廠改擴建上,忽視熱聯(lián)合、低溫余熱、合理用能等優(yōu)化措施,導致節(jié)能降耗工作進展緩慢。殊不知,不盲目追求上規(guī)模,而是通過深入研究煉油過程能量系統(tǒng)集成優(yōu)化,科學制定煉廠用能規(guī)劃,推進裝置間熱進料熱聯(lián)合、裝置內(nèi)部能量優(yōu)化,加大低溫余熱系統(tǒng)利用,推行蒸汽系統(tǒng)運行優(yōu)化技術(shù)等,精打細算管理好自己的“家底兒”,也能創(chuàng)出上億元的效益。


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